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鍋爐除塵器,單機除塵器,石料廠除塵器,倉頂除塵器,脈沖布袋式除塵器_河北科塵環保設備有限公司
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【技術匯】電袋除塵器運維主要問題分析及處理

文章作者:科塵環保設備   發布時間:2019-08-07
2019-08-0717:03:42 電袋除塵器作為一種既經濟又的除塵方式,普遍被火力發電廠及其它大型工廠采用。本文針對噴吹和旋轉噴吹兩種電袋除塵器在運維過程中出現的典型問題進行分析,


2019-08-0717:03:42

  電(dian)袋除塵(chen)器作為一種既經濟又(you)的除塵(chen)方式(shi),普(pu)遍被火力(li)發電(dian)廠及其它大(da)型工廠采用。本文(wen)針對噴吹和旋(xuan)轉噴吹兩種電(dian)袋除塵(chen)器在運維過程中出現的典型問題(ti)進行分析,并提出了解(jie)決(jue)方案(an),為解(jie)決(jue)同類問題(ti)提供參考(kao)。


  1 設備概述


  某電(dian)(dian)(dian)廠一期(qi)2×630MW機組及二期(qi)2×630MW電(dian)(dian)(dian)袋(dai)除(chu)(chu)塵器(qi)由原(yuan)有(you)電(dian)(dian)(dian)除(chu)(chu)塵器(qi)改造而成,保留原(yuan)電(dian)(dian)(dian)除(chu)(chu)塵器(qi)的(de)(de)(de)、二電(dian)(dian)(dian)場(chang)的(de)(de)(de)全(quan)部設備并進行(xing)(xing)維修,達到(dao)新裝(zhuang)電(dian)(dian)(dian)場(chang)效果(guo);拆除(chu)(chu)第三、四、五電(dian)(dian)(dian)場(chang)的(de)(de)(de)所有(you)內(nei)件,在(zai)其內(nei)布置袋(dai)式除(chu)(chu)塵器(qi);對原(yuan)煙(yan)道進行(xing)(xing)改造(包括(kuo)除(chu)(chu)塵器(qi)出入口加裝(zhuang)擋板(ban)門,并作好(hao)防磨處理)。同步進行(xing)(xing)PLC控制系統的(de)(de)(de)配(pei)套改造。其中(zhong)一期(qi)2臺電(dian)(dian)(dian)袋(dai)除(chu)(chu)塵器(qi)采(cai)用(yong)德國魯(lu)奇的(de)(de)(de)低壓脈沖(chong)旋(xuan)轉噴吹(chui)方式,二期(qi)2臺電(dian)(dian)(dian)袋(dai)除(chu)(chu)塵器(qi)采(cai)用(yong)固定行(xing)(xing)脈沖(chong)噴吹(chui)方式。四臺機組濾(lv)袋(dai)材(cai)質(zhi)要求(qiu)相同,基布為PTFE材(cai)質(zhi),面層為50%PTFE+50%PPS,過(guo)濾(lv)面加30%纖維,除(chu)(chu)塵器(qi)出口粉塵濃(nong)度小于20mg/Nm3。


  2 運行性能


  表(biao)1 性能驗收試驗結(jie)果


  31.略


  由表1可知,在性能試驗(yan)中(zhong),入口煙塵(chen)(chen)達60g/Nm3的情況下,出(chu)口粉塵(chen)(chen)濃(nong)度依(yi)然(ran)可以小于(yu)20mg/Nm3。實際(ji)運行情況:電袋除塵(chen)(chen)器出(chu)口煙塵(chen)(chen)濃(nong)度濃(nong)度在10mg/Nm3左右,大(da)值小于(yu)15mg/Nm3。


  3 主要問題及分析處理


  3.1 濾袋(dai)粘灰甚至糊袋(dai),除塵(chen)器壓(ya)差增(zeng)大


  經過長(chang)期運行(xing)后(hou),除塵(chen)(chen)(chen)器壓差增(zeng)大,尤以三(san)號(hao)電袋除塵(chen)(chen)(chen)器為嚴重。一(yi)、二、四號(hao)電袋除塵(chen)(chen)(chen)器大壓差在1000Pa左(zuo)右,三(san)號(hao)電袋除塵(chen)(chen)(chen)器壓差大值曾(ceng)達到(dao)1600Pa。停機(ji)檢查后(hou)可發現濾袋表面(mian)有(you)不同程度糊袋現象。


  3.1.1 原因(yin)分(fen)析


  (1) 空預(yu)器壓(ya)差升高后進(jin)行了空預(yu)器高壓(ya)水沖洗(xi)(xi)的工作。空預(yu)器在線(xian)高壓(ya)水沖洗(xi)(xi)將產生大量(liang)水蒸氣(qi),煙(yan)氣(qi)濕(shi)度增大將加劇濾袋(dai)(dai)的堵塞、糊袋(dai)(dai)。


  (2) 脫(tuo)硝工藝(yi)中氨的(de)(de)(de)逃逸(yi)(yi)率高(gao),使濾(lv)袋(dai)表面粉塵(chen)板結(jie)甚至糊袋(dai),導(dao)致壓差(cha)升高(gao)。鍋(guo)爐煙(yan)氣中含有SO2等氣體,SCR催化劑會SO2氧化成SO3:2SO2+O2=2SO3。NH3在(zai)脫(tuo)硝過(guo)程中會有一部(bu)分逃逸(yi)(yi)出來(lai),這部(bu)分NH3與煙(yan)氣中的(de)(de)(de)SO3和(he)水蒸(zheng)汽反應(ying),生成NH4HSO4。而NH4HSO4在(zai)140℃左右呈(cheng)液態,具(ju)腐蝕性(xing)和(he)黏(nian)結(jie)性(xing),容易吸(xi)附在(zai)板、線、濾(lv)袋(dai)表面和(he)灰粉黏(nian)合(he),很(hen)難(nan)下來(lai)。過(guo)量(liang)的(de)(de)(de)硫酸氫胺黏(nian)結(jie)在(zai)濾(lv)袋(dai)表面,造成濾(lv)袋(dai)糊袋(dai),透氣性(xing)下降,同時,混合(he)了硫酸氫氨的(de)(de)(de)粉塵(chen)粘性(xing)增(zeng)大,也導(dao)致濾(lv)袋(dai)上(shang)的(de)(de)(de)粉塵(chen)難(nan)以,必(bi)然帶來(lai)除(chu)塵(chen)器阻力(li)的(de)(de)(de)增(zeng)加。


  (3) 由于煙氣中氨鹽含量高,加劇了陰線芒刺裹(guo)灰現(xian)象,且裹(guo)灰的粘(zhan)性大,振打(da)清灰無法(fa),造成電(dian)場放電(dian)不理(li)想,電(dian)場收塵(chen)效果下降,增(zeng)加了濾(lv)袋的負(fu)荷。


  (4) 濾(lv)袋(dai)噴(pen)吹(chui)方式調整不及時,低負荷壓差(cha)小的情況(kuang)下部(bu)分(fen)運行(xing)人員關(guan)閉了(le)定時噴(pen)吹(chui),改為定壓噴(pen)吹(chui),導(dao)致低負荷時濾(lv)袋(dai)每有(you)清(qing)灰,壓差(cha)一(yi)旦上(shang)漲則很難下降(jiang)。


  3.1.2 處理方(fang)案


  在機(ji)組運(yun)行期間(jian),可(ke)采取以下控制措施:


  (1) 暫停(ting)空預器在線高壓水(shui)(shui)(shui)沖(chong)洗工作,若不得不進行沖(chong)洗,需進行水(shui)(shui)(shui)量控制,提高沖(chong)洗壓力至50Mpa,控制水(shui)(shui)(shui)量小(xiao)于1噸/小(xiao)時。


  (2) SCR系統噴(pen)氨(an)(an)調門(men)采取(qu)手動(dong)控制,在(zai)不影響機組氮氧(yang)化物排放指標(50mg/m3)的(de)情況下盡量降低(di)脫硝SCR區(qu)噴(pen)氨(an)(an)量,大(da)可能減少氨(an)(an)逃逸量,嚴格氨(an)(an)逃逸小(xiao)于(yu)3μL/L。


  (3) 電(dian)袋(dai)除(chu)塵器(qi)一(yi)、二(er)電(dian)場繼續(xu)以0方式(shi)運行(xing),變壓器(qi)電(dian)流限由80%調整至(zhi)100%,增加電(dian)場出力(li),降(jiang)低袋(dai)區(qu)負(fu)荷。


  (4) 改布袋的(de)噴(pen)吹(chui)方(fang)式:脈沖閥(fa)噴(pen)吹(chui)間(jian)隔(ge)在10S以(yi)內調整,控制噴(pen)吹(chui)壓力在0.45-0.5MPa,連續(xu)不間(jian)斷噴(pen)吹(chui),特別是在低(di)負荷壓差較(jiao)低(di)時同樣(yang)進(jin)行(xing)連續(xu)不間(jian)斷噴(pen)吹(chui)。


  在機組停機以后可采取(qu)以下方案:


  (1) 將原脫硝(xiao)渦(wo)流混合器(qi)的(de)噴氨(an)方式(shi)改(gai)造(zao)為多噴嘴的(de)格柵式(shi)噴氨(an)方式(shi),提高噴氨(an)均勻度。


  (2) 進行脫硝煙道流場優(you)化,提高煙氣流速均(jun)勻度,降(jiang)低氨逃逸。


  (3) 離線情況下,使用空氣炮對所有濾袋進行逐(zhu)個清灰,時可(ke)將袋籠拆(chai)除后進行清灰。


  3.2 旋轉(zhuan)噴吹筒斷裂


  2015年(nian)1月31日,在2號機組(zu)停備消缺中檢(jian)查(cha)發(fa)現(xian)除塵(chen)器A列1室(shi)4號旋(xuan)轉(zhuan)噴吹裝(zhuang)置(zhi)筒(tong)晃度較(jiao)大(da),手動盤車旋(xuan)臂(bei)異常輕松(song)地轉(zhuan)動,進一(yi)步檢(jian)查(cha)發(fa)現(xian)筒(tong)上部與回轉(zhuan)支承連接(jie)的法蘭焊(han)口處斷(duan)裂;2015年(nian)2月1日,經過排查(cha),又發(fa)現(xian)B列1室(shi)1號旋(xuan)轉(zhuan)噴吹裝(zhuang)置(zhi)筒(tong)斷(duan)裂。


  3.2.1 原因(yin)分析


  (1) 筒是插進法蘭(lan)內進行的(de)焊(han)接,內、外均進行了焊(han)接,但焊(han)接高(gao)度小于6mm,明(ming)(ming)顯不符合(he)要求(qiu)。整個斷(duan)裂口較為整齊(qi),法蘭(lan)內殘存有(you)(you)筒壁,但沒有(you)(you)明(ming)(ming)顯塑性變(bian)形,可能(neng)在焊(han)接時(shi)有(you)(you)咬邊現象;咬邊不但使(shi)母材(cai)金屬的(de)減薄,還(huan)會在母材(cai)和焊(han)縫處形成幾何不連續,從而形成應(ying)力集中,使(shi)得(de)焊(han)縫強度降低。


  (2) 筒(tong)(tong)上部(bu)(bu)(bu)外表(biao)及法蘭外表(biao)有明(ming)顯的(de)(de)腐蝕、銹跡。筒(tong)(tong)外部(bu)(bu)(bu)本應填(tian)充硅酸(suan)(suan)鋁填(tian)料(liao)(liao)的(de)(de)填(tian)料(liao)(liao)室(shi)已經完好的(de)(de)填(tian)料(liao)(liao),筒(tong)(tong)中(zhong)下部(bu)(bu)(bu)表(biao)面則(ze)附著大量黃綠色垢狀物,說明(ming)硅酸(suan)(suan)鋁填(tian)料(liao)(liao)已幾乎被全部(bu)(bu)(bu)腐蝕。分析原(yuan)因為:除塵(chen)器(qi)頂蓋上部(bu)(bu)(bu)原(yuan)本溫度較低,當旋噴驅動(dong)裝置(zhi)各密封面密封不嚴時,又會有冷(leng)(leng)空氣進(jin)入填(tian)料(liao)(liao)室(shi)內(nei),造成填(tian)料(liao)(liao)室(shi)內(nei)的(de)(de)煙氣冷(leng)(leng)凝,形成酸(suan)(suan)液,對金屬及保溫層產生腐蝕。


  3.2.2 處理方案


  (1) 根據原(yuan)尺寸(cun)重(zhong)新加工法蘭,嚴格按照焊(han)接標準與筒進行焊(han)接。


  (2) 測量因斷裂而(er)減少的筒長度,兩臺(tai)旋(xuan)噴分別增加23mm、20mm的墊(dian)圈(quan)以補償筒長度。


  (3) 重新安裝足量硅酸鋁保(bao)溫至(zhi)填料室內。


  (4) 旋噴驅動裝(zhuang)置上(shang)部各連接(jie)結合面用硅(gui)膠重新密(mi)封,防止空氣泄漏。


  (5) 對所有筒(tong)進行檢查,重新(xin)密封填料室。


  (6) 在筒和上法蘭(lan)之間焊接加強肋。


  (7) 使用(yong)不銹鋼材(cai)質筒,發現腐蝕嚴(yan)重的進(jin)行換。


  4 結束語


  本文針對電(dian)袋除塵器運(yun)維(wei)過程中(zhong)出(chu)現的濾袋糊袋、壓(ya)差增(zeng)大、旋(xuan)轉噴吹筒斷裂等典型問(wen)題進行了(le)深入分析,總(zong)結了(le)問(wen)題出(chu)現的原因(yin),并提(ti)出(chu)了(le)相應(ying)的解決(jue)方(fang)案,取得(de)了(le)良好的效果,了(le)設(she)備穩定運(yun)行。

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