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單機除塵器使用過程中有哪些方面需要改進

文章作者:科塵環保設備   發布時間:2023-08-10
單機除塵器適用于分散的小風量揚塵點除塵,選型和工藝布置簡單。含塵氣體通過灰斗(沒有灰斗的將直接進入袋室)進入裝有濾袋的過濾室。

單機除塵器適用于分散的小風量揚塵點除塵,選型和工藝布置簡單。含塵氣體通過灰斗(沒有灰斗的將直接進入袋室)進入裝有濾袋的過濾室。粉塵附著在濾袋外表面,凈化后的氣體由濾袋進入上部箱體,再經排風管道,由風機排到大氣中去。隨著濾袋上的增厚,收塵器的阻力不斷上升,上升到程度時一般為1500pa),為了收塵器繼續工作,需要進行清灰。收塵器濾袋按直線排列,每排濾袋配置一個脈沖閥來控制壓縮空氣脈沖清灰,脈沖閥的動作是由程序控制器控制的。清灰時,清灰控制器發出指令,使脈沖閥在動作的瞬間釋放出0.5-0.7MPa的壓縮空氣。壓縮空氣通過噴吹管上正對濾袋的小孔以沖入濾袋,在其沖入濾袋內部的同時,又誘生一股數倍于壓縮空氣的二次氣流,于是產生一種瞬時沖擊波并沿整個過濾的長度方向向下傳播。利用這一機理,使聚積在濾袋外面的粉塵從濾袋上落下,結成團塊的粉塵便落入料斗。脈沖的持續時間可以調整,以適合不同粉塵的各種特性。

單機除塵器出現的某些問題作了以下改進:

1、選擇適宜的過濾風速:HD8932型單機除塵器原設計過濾風速為2.0m/mm,使用過程中發現偏大,使得粉塵通過率增大,造成在清灰后風機再啟動的幾秒鐘內有多的細粉塵外逸。為此在單機除塵器風機增設了閘板,用以調節過濾風速。在達到揚塵點含塵氣體被吸走的前提下,過濾風速約為0.7---0.9m/min。

2、選用適合的濾袋臺料:原單機除塵器選用的729圓筒濾袋,使用中發現濾袋滲灰比較嚴重,為此改用了208滌綸絨布,效果很好,如果選用針刺氈、效果將佳。

3、增設排灰閥:原單機除塵器的積灰斗無鎖風卸灰機構,這樣如直接座落在皮帶機密封罩上,積灰斗也就成了吸塵風道,不但造成聯接管道的吸塵效果降低,還會造成收下的粉塵二次返流,為此在積灰斗下面設置了一排灰閥,使單機除塵器吸塵與排灰的功能了好的發揮,提升了除塵器的收塵速率和使用壽命。

通過上述三項改進措施,單機除塵器除塵提升,經側定除塵速率達90%,排放濃度為48mg/m3。

在使用過程中還發現下述幾方面尚需改進,現提出供研討設計部門和生產廠家參考。

1、清灰機構的電機與搖桿聯接方式用機械聯接,以避免采用三角皮帶聯接時出現皮帶打滑造成的失靈現象。

2、單機除塵器的風機宜選用中壓風機,并在風機設置風量調節閥門。

3、上掛襲方式應進一步改進,以不出現掉袋、滑袋現象。并且應備有調節濾袋張力(松緊程度)的機構。

單機除塵器的結構特點是什么?

1、風機部件采用仿離心通風機,風量大,風壓高,風機特性曲線硬,并采用消聲措施,使用時噪音小。

2、過濾器部件采用208工業滌綸斜紋絨布為濾料的扁布袋過濾器,每個布袋內均裝有彈簧鋼絲網,過濾效果不錯,替換濾袋方便,使用壽命不錯。

3、過濾器部件的清灰機構,是采用電動機帶動偏心輪,連桿使布袋抖動而沾在濾袋外表面的粉塵。其控制裝置分自控和手控兩種。自控即在風機連續工作時,清灰機構定時自動振打清灰,手控即風機停止后清灰機構自動工作,數十秒鐘后自動停止,也可根據需要隨時啟動清灰電機振打清灰,清灰時間長短由用戶自行調節時間繼電器。

4、過濾器部件裝有即寬暢又密封的折卸檢修門,以便需要時進行檢修和移出過濾器。

5、集塵器部件采用抽斗式結構,灰塵方便。

6、集塵器上方一側的進風接口在需要時可折下,以便于加大進風口面積的使用。

7、該單機除塵器現有十六種規格,分A、B兩型。A型設灰斗抽屜、B型不設灰斗抽屜。下部加法蘭;由用戶直接配接在折包口料倉倒料口,混料庫、噴砂箱、皮帶運輸調頭處等揚塵設備上就地除塵,粉塵直接回收。

8、本單機除塵器可根據設計單位或用戶實際需要,制造。


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